目前在空压机市场中,螺杆式空压机在市场中占据主导地位。螺杆式空压机是通用机械设备,机械设备在长期使用后,或多或少都会出现故障。以下罗列出了,螺杆式空压机典型事故案例,以供大家参考。
1、混用润滑油导致空压机积碳
2、空压机故障导致全厂停机事故
3、保养不及时造成主机故障
4、空压机机头积碳故障原因分析
5、空压机长时间停用导致设备故障

《一》混用润滑油导致空压机积碳
A.1.1 设备简述
某电厂灰库供安装2台螺杆式空压机作为仪用气源,空压机规格为18.5kw、风冷机组、排气量为3.1M3/min,电机转速1480r/min。
A.1.2故障现象
该厂共安装10台空压机,采用厂家提供的原装润滑油,由于润滑油价格较贵,拟采用替代油品,替代油品同样为合成油,为安全起见先在两台小功率的空压机上适用新的合成油。在新的合成油使用1500h,#2空压机出现电气重故障报警,经进一步检查故障原因是因为空压机积碳导致电机超电流。
A.1.3原因分析
经检查#1空压机内部没有积碳现象,且在以后累计运行了约6000h至正常保养,#1、#2空压机为不同的两组工作成员开展工作,经过调查确认#2空压机的共组组成员没有按照要求对空压机彻底排油和清理,存在侥幸心理,导致不同成分的润滑油混用引起积碳发生。
A.1.4 防范措施
空压机润滑油作为专用油要单独存放,防止混用。
部分使用不同油品的空压机要做出明显标记,加油要有专人负责,防止润滑油混用。
《二》空压机故障导致全厂停机事故
A.2.1 设备简叙
某电厂共安装有2台疑汽式发电机组,单机容量为300MW,事故前#1高备变压器带6KV1A,1B段并作用#2机组备用电源。
锅炉出方式为气力输灰,除灰系统配置5台螺杆式空压机,空压机规格为220KW,风冷机组,排气量为36M/min.
A2.2 事故简序
事故前#1机组正在大修,#2机组正常运行,#1#2#5除灰空压机备用。检修人员要求处理#4除灰空压机疏水阀缺陷,在停止#4除灰空压机的过程中运行人员对设备操作不熟悉,当空压机开关拒动时错误操作,最终导致越级跳开运行的6KV变压器开关,造成多台运行设备保护动作,引起锅炉MFT动作灭火,一台给水泵严重损坏,紧急停机过程中主机#4轴瓦及轴磨损。
A2.3 事件经过
某日上午10:11,检修人员要求处理#4除灰空压机疏水阀缺陷,运行人员停运#4除灰空压机(上位机显示已停运,事后查当时扔在运行),检修人员打开隔音罩发现#4除灰空压机冷风扇扔在运行,通知运行人员,运行值班工按下紧急停机按钮,#4除灰空压机冷却风扇扔没有停下,为停运#4除灰空压机冷却风扇,运行人员误断断电磁阀电源。10:18分发现冷却风扇冒烟着火,立即尽力扑救5MIn后将火扑灭。然而,在10:21MIn集控人员发现#1高备变压器1开关,6101开关,6120,6208开关跳闸,6KV1A,6KV1B,6KV2B段失压,#1高备变压器保护分支零序过流保护动作。相继,#2锅炉两台空于器跳闸(同时运行于380V2b2段),连跳引风机,#2户MFT,给水泵“低电压保护”动作跳闸,气轮机#4轴瓦温度发现上升趋势,最高137度,强合高备变压器1开关,6101开关,6102开关,强合不成功;
集控人员到6KV2B检查发现#4除灰空压机开关为跳闸,立即打跳。重合高备变压器1开关,6101开关,6102开关正常。#4除灰空压机开关解备发现B,C相一次保险熔断,A相未熔断。
事故后,检查发现:#4除灰空压机及电机严重损坏(后经厂家现场确认修复后仍可使用),2A给水泵芯包严重损坏,2A给水泵液力奥合器接近报废,2A给水泵周围部分管道到不同程度损伤,主机#4轴瓦及轴径磨损。
A2.4 原因分析
#4除灰空压机在停运时,由于其开关常开铺助接点接触不良,开关拒动,#4除灰空压机未停运,除灰运行人员处理时误断断油电磁阀电源,使#4除灰空压机断油运行,油温渐渐上升到109度,油温高保护开关动作跳开关,由于#4除灰空压机开关拒动,空压机继续运行电机过热冒烟着火,绝缘破坏接地,接地后#4除灰空压机仍然拒动,越级跳开6KV2B段工作电源6208开关,快切启动后,越级跳开高备变压器1开关,6KN2B段失压,造主要铺机设备失电#2户MFT;后因运行日员操作不当,导致2A给水泵倒转,进而,造成奥合器超速并严重损坏;汽包水位无法维持被迫打闸停机,#4轴瓦进油管道残留的杂质或硬质颗粒进入轴瓦造成轴径磨损,润滑油膜破坏导致温度升高,钨金损坏。
《三》保养不及时造成主机故障
A.3.1 设备简述
某电厂共安装有2台疑汽式发电机组,单机容量为135MW,锅炉出灰方式为气力输灰,除灰系统配置4台螺杆式空压机,空压机规格为110kw、冷水组、排气量为20 M3/min.电机转速为r/min
A.3.2 故障现象
#4输灰空压机运行中出现电气重故障报警空压机停运,消除报警信号测量运行电流238A(设计满载电流200.8A),测量空压机振动最大值0.12MM。由于运行电流与振动值均超标,停运该空压机,打开进气口发现空压机转子上粘附大量浅色胶状物,空压机壳体内也粘附有大量浅色状物,确认该空压机已产生积碳现像,查维护记录,发现该空压机已连续运行8000H而没有进行保养。对该空压机及其系统进行清理保养后,再次启动该空压机,测量运行电流205A,测量空压机振动最大值0.12MM左右,由于振动值超标,决定将空压机返厂检修。经厂家解体检查发现空压机多个轴承滚动道和滚子有明显磨损沟,空压机主转子与副转子间隙小于设计值,主,副转子均有明显磨损痕迹,更换空压机轴承,打磨磨损的主副转子后空压机组装,经电厂回装后试运正常
A.3.3 原因分析
由于从油面镜观察,润滑油色泽清晰,明显变色,因而错误的认为润滑油可以继续使用,实际上由于润滑油已使用8000H,其黏度,杂质颗粒,积碳倾向性均已不符合使用标准,继续使用而造成空压机轴承磨损和积碳的发生。
电气重故障报警的原因是转子积碳使用电机负载的轴功率增大,同时,油细分离器长期未换前后的压差增大,也相应的增大电机的轴功率而引起超电流保护动作。
A.3.4 防范措施
目前常用的空压机合成润滑油其使用寿命约6000H,在实际应用中,如果润滑油使用达到6000H,而色泽清晰还是可以继续使用一定时间,根据经验这一时间控制在6000H以内比较安全,因此在提高经济效益的基础上也要注意安全性,不能因小失大。
《四》空压机机头积碳故障原因分析
A.4.1 设备简述
某电厂共安装有2台疑汽式发电机组,单机容量为135MW,锅炉出灰方式为气力输灰,除灰系统配置4台螺杆式空压机,空压机规格为110kw、冷水组、排气量为20 M3/min.
A.4.2 故障现象
空压机在停运2个月后,再次启动,电机超电流机器无法启动,手动空压机转子盘不动。检查空压机及机油管路发现,空压机转子上粘附有麦芽糖状浅色胶状物,在油气桶底部及油路上有麦芽糖状浅色胶状物。
A.4.3 原因分析
该空压机的润滑油使用时间约4000H,空压机油的使用寿命为6000H,润滑油颜色无明显改变,排除因润滑油超使用寿命导致的积碳发生。
检查主机及管路发现积碳的成分中含有灰分,空压机位置于灰尘胶多的地理位置,空压机空气过滤器积灰较多,说明大量灰尘在空压机停机前已进入润滑油系统。随空气吸入的尘粒使油变,使油通过排气系统热部件的通道时间长,增加了油氧化反应的时间,因而加速了积碳形成的速度。
检查空压机运行记录,停机前空压机温度90度以上,空压机的运行温度较以往已有明显上升。温度是引起油品氧化的主要因素,温度每升高10度,氧化速度增加一倍。
空压机长时间停机后,已变居于积碳倾斜向的润滑油逐渐浮着在机件上,产生严重结胶,积碳。
A.1.4 处理方法
拆除空压机及连接管路,打开油气桶;清理存油;使用积碳清洗剂,将空压机主机和拆除的管路,检查冲洗效果,如积碳完全清除即回装。试运如出现振动超标,应检查供油情况必要时检查轴承是否已磨损。对于积碳后的空压机不可能一次性的完全清理干净油系统,因此,下一次换油的间隔时间应比平时缩短,防止再次出现积碳。
A.1.5 防范措施
严格按照要求机进行空气滤芯的清理和更换,工作环境灰分多少时尤其应注意。
正常运行中控制空压机温度75度左右,发现高温及时查找原因并消除。
空压机应定时切换,禁止长时间停机。
《五》空压机长时间停用导致设备故障
A.5.1 设备简述
某电厂气力输灰系统共安装4台螺杆式空压机作为输送气源,规格为110kw、冷水机组、排气量为20 M3/min,电机转速为1480r/min.
A.5.2 故障现象
某电厂气力输灰系统共安装有4台螺杆式空压机用做输送气源,正常运行时3台空压机运行一台备用,备用空压机定期切换时间为一个月。运行值班人员将空压机有备用切换到运行状态,运行不到2min,只听一声闷响,空压机的运行时间骤然改变,运行人员检查发现空压机油气桶油面镜看不到一点油位,立刻停止空压机运行,关闭出口门,空压机系统泄压后仍然看不到油位。通知检修人员检查,怀疑油气分离器滤芯破损导致润滑油抽走,检修人员的立即检查空压机,结果发现油气分离器滤芯已被严重变形,并破裂一道口子,油气桶底部剩余少量润滑油。
A.5.3原因分析
备用空压机停用多久合适,各地不同的气候条件可以作出不同的选择;在该厂已经出现过空压机备用停运一个月后,再次启动时出现油气分离器滤芯堵塞报警,说明在该厂空压机不适合停用一个月的时间,但却没有引起运行部门的注意。空压机距上次保养只有2000h,由于长时间停机,油气分离器滤芯上粘附的油垢灰分等干结,造成油气分离器滤芯流通面积减少,启动空压机后分离器粘附新的油分,流通面积进一步减少,随之被分离器前后极大的压差挤压变形破裂,导致润滑油被抽走。
A.5.4防患措施
调整空压机的停用备用时间,15天进行一次空压机的切换工作。
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以上就是螺杆式空压机典型案例分析,在日常操作机器中,还有很多空压机出现故障的案例,只有正确安全的操作,定时维修保养,这样才能保证空压机正常运行,延长空压机的使用寿命。
1、混用润滑油导致空压机积碳
2、空压机故障导致全厂停机事故
3、保养不及时造成主机故障
4、空压机机头积碳故障原因分析
5、空压机长时间停用导致设备故障

《一》混用润滑油导致空压机积碳
A.1.1 设备简述
某电厂灰库供安装2台螺杆式空压机作为仪用气源,空压机规格为18.5kw、风冷机组、排气量为3.1M3/min,电机转速1480r/min。
A.1.2故障现象
该厂共安装10台空压机,采用厂家提供的原装润滑油,由于润滑油价格较贵,拟采用替代油品,替代油品同样为合成油,为安全起见先在两台小功率的空压机上适用新的合成油。在新的合成油使用1500h,#2空压机出现电气重故障报警,经进一步检查故障原因是因为空压机积碳导致电机超电流。
A.1.3原因分析
经检查#1空压机内部没有积碳现象,且在以后累计运行了约6000h至正常保养,#1、#2空压机为不同的两组工作成员开展工作,经过调查确认#2空压机的共组组成员没有按照要求对空压机彻底排油和清理,存在侥幸心理,导致不同成分的润滑油混用引起积碳发生。
A.1.4 防范措施
空压机润滑油作为专用油要单独存放,防止混用。
部分使用不同油品的空压机要做出明显标记,加油要有专人负责,防止润滑油混用。
《二》空压机故障导致全厂停机事故
A.2.1 设备简叙
某电厂共安装有2台疑汽式发电机组,单机容量为300MW,事故前#1高备变压器带6KV1A,1B段并作用#2机组备用电源。
锅炉出方式为气力输灰,除灰系统配置5台螺杆式空压机,空压机规格为220KW,风冷机组,排气量为36M/min.
A2.2 事故简序
事故前#1机组正在大修,#2机组正常运行,#1#2#5除灰空压机备用。检修人员要求处理#4除灰空压机疏水阀缺陷,在停止#4除灰空压机的过程中运行人员对设备操作不熟悉,当空压机开关拒动时错误操作,最终导致越级跳开运行的6KV变压器开关,造成多台运行设备保护动作,引起锅炉MFT动作灭火,一台给水泵严重损坏,紧急停机过程中主机#4轴瓦及轴磨损。
A2.3 事件经过
某日上午10:11,检修人员要求处理#4除灰空压机疏水阀缺陷,运行人员停运#4除灰空压机(上位机显示已停运,事后查当时扔在运行),检修人员打开隔音罩发现#4除灰空压机冷风扇扔在运行,通知运行人员,运行值班工按下紧急停机按钮,#4除灰空压机冷却风扇扔没有停下,为停运#4除灰空压机冷却风扇,运行人员误断断电磁阀电源。10:18分发现冷却风扇冒烟着火,立即尽力扑救5MIn后将火扑灭。然而,在10:21MIn集控人员发现#1高备变压器1开关,6101开关,6120,6208开关跳闸,6KV1A,6KV1B,6KV2B段失压,#1高备变压器保护分支零序过流保护动作。相继,#2锅炉两台空于器跳闸(同时运行于380V2b2段),连跳引风机,#2户MFT,给水泵“低电压保护”动作跳闸,气轮机#4轴瓦温度发现上升趋势,最高137度,强合高备变压器1开关,6101开关,6102开关,强合不成功;
集控人员到6KV2B检查发现#4除灰空压机开关为跳闸,立即打跳。重合高备变压器1开关,6101开关,6102开关正常。#4除灰空压机开关解备发现B,C相一次保险熔断,A相未熔断。
事故后,检查发现:#4除灰空压机及电机严重损坏(后经厂家现场确认修复后仍可使用),2A给水泵芯包严重损坏,2A给水泵液力奥合器接近报废,2A给水泵周围部分管道到不同程度损伤,主机#4轴瓦及轴径磨损。
A2.4 原因分析
#4除灰空压机在停运时,由于其开关常开铺助接点接触不良,开关拒动,#4除灰空压机未停运,除灰运行人员处理时误断断油电磁阀电源,使#4除灰空压机断油运行,油温渐渐上升到109度,油温高保护开关动作跳开关,由于#4除灰空压机开关拒动,空压机继续运行电机过热冒烟着火,绝缘破坏接地,接地后#4除灰空压机仍然拒动,越级跳开6KV2B段工作电源6208开关,快切启动后,越级跳开高备变压器1开关,6KN2B段失压,造主要铺机设备失电#2户MFT;后因运行日员操作不当,导致2A给水泵倒转,进而,造成奥合器超速并严重损坏;汽包水位无法维持被迫打闸停机,#4轴瓦进油管道残留的杂质或硬质颗粒进入轴瓦造成轴径磨损,润滑油膜破坏导致温度升高,钨金损坏。
《三》保养不及时造成主机故障
A.3.1 设备简述
某电厂共安装有2台疑汽式发电机组,单机容量为135MW,锅炉出灰方式为气力输灰,除灰系统配置4台螺杆式空压机,空压机规格为110kw、冷水组、排气量为20 M3/min.电机转速为r/min
A.3.2 故障现象
#4输灰空压机运行中出现电气重故障报警空压机停运,消除报警信号测量运行电流238A(设计满载电流200.8A),测量空压机振动最大值0.12MM。由于运行电流与振动值均超标,停运该空压机,打开进气口发现空压机转子上粘附大量浅色胶状物,空压机壳体内也粘附有大量浅色状物,确认该空压机已产生积碳现像,查维护记录,发现该空压机已连续运行8000H而没有进行保养。对该空压机及其系统进行清理保养后,再次启动该空压机,测量运行电流205A,测量空压机振动最大值0.12MM左右,由于振动值超标,决定将空压机返厂检修。经厂家解体检查发现空压机多个轴承滚动道和滚子有明显磨损沟,空压机主转子与副转子间隙小于设计值,主,副转子均有明显磨损痕迹,更换空压机轴承,打磨磨损的主副转子后空压机组装,经电厂回装后试运正常
A.3.3 原因分析
由于从油面镜观察,润滑油色泽清晰,明显变色,因而错误的认为润滑油可以继续使用,实际上由于润滑油已使用8000H,其黏度,杂质颗粒,积碳倾向性均已不符合使用标准,继续使用而造成空压机轴承磨损和积碳的发生。
电气重故障报警的原因是转子积碳使用电机负载的轴功率增大,同时,油细分离器长期未换前后的压差增大,也相应的增大电机的轴功率而引起超电流保护动作。
A.3.4 防范措施
目前常用的空压机合成润滑油其使用寿命约6000H,在实际应用中,如果润滑油使用达到6000H,而色泽清晰还是可以继续使用一定时间,根据经验这一时间控制在6000H以内比较安全,因此在提高经济效益的基础上也要注意安全性,不能因小失大。
《四》空压机机头积碳故障原因分析
A.4.1 设备简述
某电厂共安装有2台疑汽式发电机组,单机容量为135MW,锅炉出灰方式为气力输灰,除灰系统配置4台螺杆式空压机,空压机规格为110kw、冷水组、排气量为20 M3/min.
A.4.2 故障现象
空压机在停运2个月后,再次启动,电机超电流机器无法启动,手动空压机转子盘不动。检查空压机及机油管路发现,空压机转子上粘附有麦芽糖状浅色胶状物,在油气桶底部及油路上有麦芽糖状浅色胶状物。
A.4.3 原因分析
该空压机的润滑油使用时间约4000H,空压机油的使用寿命为6000H,润滑油颜色无明显改变,排除因润滑油超使用寿命导致的积碳发生。
检查主机及管路发现积碳的成分中含有灰分,空压机位置于灰尘胶多的地理位置,空压机空气过滤器积灰较多,说明大量灰尘在空压机停机前已进入润滑油系统。随空气吸入的尘粒使油变,使油通过排气系统热部件的通道时间长,增加了油氧化反应的时间,因而加速了积碳形成的速度。
检查空压机运行记录,停机前空压机温度90度以上,空压机的运行温度较以往已有明显上升。温度是引起油品氧化的主要因素,温度每升高10度,氧化速度增加一倍。
空压机长时间停机后,已变居于积碳倾斜向的润滑油逐渐浮着在机件上,产生严重结胶,积碳。
A.1.4 处理方法
拆除空压机及连接管路,打开油气桶;清理存油;使用积碳清洗剂,将空压机主机和拆除的管路,检查冲洗效果,如积碳完全清除即回装。试运如出现振动超标,应检查供油情况必要时检查轴承是否已磨损。对于积碳后的空压机不可能一次性的完全清理干净油系统,因此,下一次换油的间隔时间应比平时缩短,防止再次出现积碳。
A.1.5 防范措施
严格按照要求机进行空气滤芯的清理和更换,工作环境灰分多少时尤其应注意。
正常运行中控制空压机温度75度左右,发现高温及时查找原因并消除。
空压机应定时切换,禁止长时间停机。
《五》空压机长时间停用导致设备故障
A.5.1 设备简述
某电厂气力输灰系统共安装4台螺杆式空压机作为输送气源,规格为110kw、冷水机组、排气量为20 M3/min,电机转速为1480r/min.
A.5.2 故障现象
某电厂气力输灰系统共安装有4台螺杆式空压机用做输送气源,正常运行时3台空压机运行一台备用,备用空压机定期切换时间为一个月。运行值班人员将空压机有备用切换到运行状态,运行不到2min,只听一声闷响,空压机的运行时间骤然改变,运行人员检查发现空压机油气桶油面镜看不到一点油位,立刻停止空压机运行,关闭出口门,空压机系统泄压后仍然看不到油位。通知检修人员检查,怀疑油气分离器滤芯破损导致润滑油抽走,检修人员的立即检查空压机,结果发现油气分离器滤芯已被严重变形,并破裂一道口子,油气桶底部剩余少量润滑油。
A.5.3原因分析
备用空压机停用多久合适,各地不同的气候条件可以作出不同的选择;在该厂已经出现过空压机备用停运一个月后,再次启动时出现油气分离器滤芯堵塞报警,说明在该厂空压机不适合停用一个月的时间,但却没有引起运行部门的注意。空压机距上次保养只有2000h,由于长时间停机,油气分离器滤芯上粘附的油垢灰分等干结,造成油气分离器滤芯流通面积减少,启动空压机后分离器粘附新的油分,流通面积进一步减少,随之被分离器前后极大的压差挤压变形破裂,导致润滑油被抽走。
A.5.4防患措施
调整空压机的停用备用时间,15天进行一次空压机的切换工作。
本文由专业生产德蒙空压机厂家提供 ,文章来源:http://www.dmcomp.com/ 如需转载请注明出处
以上就是螺杆式空压机典型案例分析,在日常操作机器中,还有很多空压机出现故障的案例,只有正确安全的操作,定时维修保养,这样才能保证空压机正常运行,延长空压机的使用寿命。